轧制变形量在25%、30%、36%条件下,经750℃真空退火后成品管材显微组织。可知,退火后的ta18钛合金成品管材显微组织均为
等轴组织,随变形量增加,再结晶程度完全,晶粒细小。
轧制变形量分别为25%、30%、36%条件下,经750℃真空退火后成品管材的室温力学性能。可知,当变形量为25%时,成品管材的屈服强度为550mpa,抗拉强度为675mpa,长宁区ta2钛管,延伸率为15.5%,延伸率略高于标准要求值15%;当变形量为30%时,抗拉强度为670mpa,屈服强度为535mpa,延伸率为17%;当变形量为36%时,抗拉强度为640mpa,屈服强度为517mpa,略高于标准要求值515mpa,延伸率达到19%。考虑强度与塑性的---匹配,对比不同变形量条件下的力学性能及显微组织,成品管材轧制变形量选定30%较为合理。
进一步检查孔型定径段末段出口处,发现在定径段的出口处,ta2钛管价格,孔型曲线有一个突然的变化,在2mm的长度内,孔型直径就从35mm变为45mm,而45mm就是回转段的曲线直径。由此认为问题的原因:在钛管轧制的过程中,钛管始终与孔型脊部呈一个马鞍形的面接触。这时因为孔型在设计时从钛管的入口处。从以---析来看,问题主要出现在设备和模具上,可是设备的行程现在是不可调的,现在只能在模具上考虑做一改进,设备局部调整给以配合。经过分析设备考虑了以下方案:
1、设备不作任何改动。既然在定径段末段出口处与回转段交界处,由于出现一个曲线的突然变化而导致摩擦痕的出现,就从定径段末段出口处开始,首先将孔型定径段末段出口处直径抛大为45mm,然后向孔型的定径段延伸,抛出一个孔型脊部逐渐变大的区段,这一区段必须与定径段相切,而且必须尺寸、对称,ta2钛管报价,否则还会出现摩擦痕。而且这样做会导致本来很短的定径段(90mm)变短。
管材内表面微裂纹处理
在ta180-小规格厚壁管材冷轧加工过程中,内外表面易产生微裂纹。对于外表面的微裂纹通常采用打磨、刮修方法去除,效果十分理想;对于内表面的微裂纹,目前在工业化生产过程中,内孔大于13mm的主要采用镗孔方式去除,内孔小于13mm的一般不再做处理,故内表面控制有一定难度。
结论
(1)轧制小规格厚壁ta18钛合金管时,两辊开坯轧制的变形量选定在39%,管材的内外表面较好。
(2)三辊冷轧小规格厚壁ta18钛合金管时,q值不宜超过0.87,ta2钛管定制,这样可以---管材内表面较好,无裂纹产生。考虑强度和塑性的---匹配,三辊轧制的变形量选定在30%,能够得到较好的力学性能和显微组织。
(3)在ta18钛合金管材轧制过程中,每进行1~2个道次的轧制,就进行除油、酸洗、退火、矫直处理,再用喷砂+酸洗方法去除内表面裂纹。采取这种措施可使成品管材的探伤合格率提高到35%~40%。
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